近期,正和石化通过生产装置技术改造,将酸性水汽提装置产生的净化水全面引入各生产装置,替代新鲜水和除盐水,实现了净化水的100%回用,每年可节约新鲜水、除盐水48万吨,直接节约生产成本100多万元。同时,相应地减少了公司污水处理场的运行负荷,节约运行成本16万元左右。
“以前,我们焦化装置压缩机冷却使用除盐水,现在全部替换为净化水。”正和石化运行三部副部长孙玉国介绍说,“每吨除盐水的成本大约在7元左右,而净化水成本不到2元。按三台压缩机每小时消耗5吨冷却水计算,每年仅生产成本就可降低20多万元。”孙玉国所说的净化水,其实是指酸性水汽提装置处理后的“污水”,如今在正和石化已全部回用于生产。
据了解,在原料预处理、催化、加氢、焦化等装置的运行过程中,会产生大量含硫污水。这部分污水必须经过酸性水汽提装置,利用高温蒸汽进行加温加压汽提分离使水质得以净化后,方可排放至污水处理场作进一步处理。因处理后的净化水中不含Ca2+、Mg2+,且NH3-N、H2S含量很低,所以一般也会少量用作分馏塔顶及电脱盐等注水使用。
面对生产资源成本的不断升高,正和石化利用新技术、新理念,推动传统产业的升级。为确保净化水的替代率,正和石化制定下发了《净化水使用管理规定》,对相关生产装置使用净化水的范围、操作流程、注意事项等内容进行了规范和明确,并将净化水的替换率列入对部门的绩效考核,从而实现了净化水的100%回用。